蒸发浓缩氯化钠成品输送螺旋受蒸发浓缩产量提升,螺旋输送压力增大,生产过程中出现螺旋电机、减速机、螺旋轴断裂等问题,间接造成生产系统非计划停机,影响母液回利用,每次处理时间2-8小时不等,同时螺旋输送由于物料积压,出料下料管道容易出现物料堵塞,增加生产人员劳动强度。
为更好解决后续物料输送压力,减少系统非计划停机,威远蓝鼎生产部决定将两条螺旋技改成输送皮带,10月30日,蒸发浓缩停机检修,副总经理黄安军、副部长杨平、宋雨鹏协同检修班长集中检修骨干对氯化钠螺旋进行技改,31日13:30螺旋改输送皮带技改完成进行试车,11月2日带料试车正常,经过一周使用观察,本次技改相比螺旋故障率更低,物料输送更松散、均匀,也大大改善了干燥前端下料堵塞等问题,同时也得到了钒厂运行车间的认可和生产员工一致好评,体现了公司敢于创新、技改的精神。
通讯员:杨平